Sep 09, 2022
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轉發自:工業技術
作者:徐震宇(哈爾濱勞動
技術學院,黑龍江 哈爾濱 150025)
主傳(chuán)動機構屬於一種連杆機構,由內部構建在運動的過程(chéng)中並不是勻(yún)速行駛的,但其在實際(jì)運動(dòng)的過程(chéng)必不(bú)可少的會慣性力運動(dòng),這樣的目(mù)的是為了提高自身的運動效效率,可以很好地向主傳動機身進行反應。
隨著我國衝壓(yā)設備的高速發展,其慣性力(lì)也得到極大地提升(shēng),機身的震動也更加的突出,出現這種震(zhèn)動的原因主要由於機構的慣(guàn)性力和慣
溫鐵液無法直接與底部相接(jiē)觸,且(qiě)鐵液降溫較大,在起初開始澆築時很容易(yì)出現反噴情況。
通過上述分析,可以采用以下措施進(jìn)行解決。
首先,對(duì)澆道的(de)形狀進行改變,打破以往垂直形式,改成中空圓柱形,並(bìng)設置相應(yīng)的模具,利用成形機成形。
這樣做的好處在於(yú):圓形表麵積較小(xiǎo)且光滑,能夠有(yǒu)效防止出現夾渣現象(xiàng),同時(shí)在剛開始澆築時,能夠(gòu)使鐵液直接與底部接觸,減少鐵液溫度的損耗。
在(zài)澆(jiāo)築係統運行的過程中(zhōng),完成泡沫模型的製作,通過(guò)調整(zhěng)預發(fā)泡密度的(de)方式對表麵的粗糙度進行有效掌控。
為了確保鐵液溫度不變,降低鐵液對塗層產生的衝刷力,可根據消失膜鑄造理論,在澆築時借助高溫(wēn)鐵液將 EPS 泡沫氣化處理,以此來減少對鐵液溫度造成的損失。
另外,在確保強度不變的基礎上,盡可能(néng)地(dì)減少 EPS 泡(pào)沫的使用量。
鐵包砂缺陷的防控
在以往經驗的基礎上對振動頻率進行(háng)調(diào)整,利用三維(wéi)振實台,將加速度控製在 1 g~2 g,對於不同鑄(zhù)件(jiàn)來說,可以對振實時(shí)間與頻率進行調整,如若振實的時間不足、頻率較(jiào)低,則會影響最終的振實效果;如若振實時間較長、頻率較高,則會使型砂自身(shēn)變得鬆散。
通過大(dà)量實驗研究能夠得(dé)出(chū),最佳振實時(shí)間為(wéi) 20 s,頻率在 45 Hz~50 Hz,振幅(fú)為 1 mm~1.5 mm,操作方式為首先將底砂加入其中,振實以後再埋(mái)砂,分兩次對(duì)泡(pào)沫模(mó)樣填砂。對於不易進(jìn)砂之處,可加(jiā)入人工力量作為輔助,將型砂填滿、振實,確(què)保每個死角位置都能夠有充足(zú)的砂。
另外(wài),也可以采用樹脂砂預埋填實法,使(shǐ)泡沫模型(xíng)中不易(yì)進砂的性力矩引起的,大大降低了(le)傳動機構的(de)加(jiā)工精度,加劇了設備構件出現破壞的現象,會大大縮短使(shǐ)用的壽命(mìng)。
不利於(yú)延(yán)長使用時間。因(yīn)此,應做好進行動平衡(héng)優化工作進而更好的降低激振力以及激振力矩。
200 kN 高速(sù)精衝機主傳動係統
機構分析
該研究所對此設計研(yán)製了一個(gè)壓力為3 200 kN設機械式高速精衝機。
此精衝機的滑塊行(háng)程為 70 mm,衝裁板的厚度為 10 mm。
機構的構成(chéng)要素主要包括機架、曲柄、連(lián)杆以(yǐ)及滑塊。
曲柄的主要作用是對整個連杆起到一個帶動作用,進位置變得更加緊實。
在第一次(cì)填砂時,應保持砂的高度與箱體持平,在第(dì)二次填砂時,要(yào)起(qǐ)到覆砂的作用,確保充足(zú)的吃砂量,采用此種(zhǒng)方(fāng)式能夠使鐵包砂缺陷問(wèn)題得到有效的解決,目前在飛輪鑄件生產過程中,由於該缺陷導致的廢品率已(yǐ)經被控製在 1 %~2 %。
結論
綜(zōng)上所述,通過本文的研究能夠得出,在鑄造工業(yè)中對飛輪鑄件進行生產時(shí),由於其壁厚(hòu)較薄、內腔較大,一(yī)旦(dàn)在操作中方式不當很可能出現夾渣、變形、鐵包砂等缺陷問題。通過許多研究證明,采用支(zhī)撐(chēng)筋的(de)方(fāng)式能夠有(yǒu)效克服變形缺陷(xiàn);
采用密度在 26 g/L~28 g/L 的預發泡,在澆築中將直澆道轉變(biàn)為圓柱形澆道,使鐵液的溫(wēn)度損(sǔn)耗降到最低,使(shǐ)夾渣問題(tí)得(dé)到有效緩解;
對於鐵包(bāo)砂缺陷,通過調(diào)整振實參數、人工輔助埋砂等方式能夠使模樣中各個角落都得到充足的砂,從而使鐵包砂缺陷得到良好的彌補和解決,鑄件的合理率與成品率得到顯著提升。
圖 1 優化前後(hòu)的激振力和激振(zhèn)力矩對(duì)比圖
而更好地推動滑塊的(de)往(wǎng)複運動。
此機構能夠很好地減輕電機力矩(jǔ),對提(tí)高自身的運(yùn)動性能有著重要的作用,為了(le)提高對機構的研究,對機構展開了運動學以及動態靜力學分析,能夠找出激振力以及激振力矩實際變化情況。
動態靜力學分析
在進行動態靜力學(xué)分析(xī)的過程中,應與一定的運動規劃相結合,與主傳動機構的運動水平相結合,當(dāng)這 2 個原動件均(jun1)能(néng)夠平穩運行時,構件均呈現剛體,可以不對構件的摩擦以(yǐ)及(jí)間隙進行計算(suàn)。
由(yóu)於重力是靜態力,因此,即便不(bú)計較重力也依然可以得出不同構(gòu)件的受(shòu)力情況。
動平衡綜合優化
導致壓力機振(zhèn)動的因素有(yǒu)兩大方麵:
一是在展開衝壓的時(shí)滑塊同模具接觸的(de)過程中的彈性力使得(dé)機(jī)構出現振動現象;
二(èr)是由於主傳動機構的慣性(xìng)處於一種(zhǒng)不平衡狀態下所導致的整機振動(dòng)。而那些(xiē)高精度的衝機,因為其有著較高的(de)抗衝壓工藝,並且三向(xiàng)應力的存在能夠迅速地釋放衝壓過程中的彈性力(lì),如此一來則會大(dà)大降低其震(zhèn)動性,並在實現(xiàn)振動控製時,由於某些固定因素所造成的振動是無法進(jìn)行有效控製的,出現這種現象可以選擇降低傳動機構(gòu)的不平衡慣性力,進而更(gèng)好地實(shí)現對震動的控製作用。
機構的動平衡可以劃分為綜合平(píng)衡、整體平衡和部分(fèn)平衡,由於主傳動機構滑塊移動副的存在,很多時候振擺力矩不能夠很好地平衡,因此要想保證其穩定性就應不斷地提高其質量的配置,這種方式也必然會提高機構的複雜性,降低其使用的(de)時間
因此,通過優化動平衡來減輕激振力有著(zhe)非常顯著的效果,但值得注意的是在降(jiàng)低的過程中應做好優化平衡工(gōng)作,盡量降低激振(zhèn)力以及激振力矩。
為了降(jiàng)低數學模型的難度,應做好優化假設工作:
1)假(jiǎ)定原動件(jiàn)在(zài)運行的過程中始終處於一種勻速轉動的(de)狀態;
2)將主傳動的所(suǒ)有構(gòu)造均處於一種剛性狀態,並且保證(zhèng)質心同(tóng)連杆連接點(diǎn)都處於一種連線重合的狀態;
3)構件(jiàn)與構(gòu)件間之間不用詳細(xì)地計算出間隙(xì)的(de)距離;
4)不用(yòng)刻意關注啟(qǐ)停機(jī)和(hé)衝壓作用下導致機身出(chū)現振動現象;
5)不必過度極段運動構
數學模型(xíng)
設計變量
機構(gòu)在展開實踐的過程中,應完全確認後機構的形式,才能進行優化動平衡的工作,其簡化模型也會決(jué)定主傳動(dòng)機構的實際質量和運動構(gòu)件的質量等,但在假設的過程中質心同連杆(gǎn)的連接點明顯重合,對此,應通過不同的運動構件(jiàn)質(zhì)量及距離來當作其設計的實際(jì)變量。
目標(biāo)函數
通(tōng)過上(shàng)述分析(xī)草莓视频污在线观看(men)可以看出,激振力同激振力矩(jǔ)在機(jī)架帶動下進而更好地作用於機身之中,進而能夠更好地(dì)實現對(duì)整機的振動(dòng)的調整(zhěng)工作(zuò),要想改(gǎi)變整機自(zì)帶的振動性能,在進行動平衡優化時,最直接的方法就是減輕激振力和激振力矩,這樣就能改變其振動性能。
優化結果對比分析
從圖(tú) 1 草莓视频污在线观看不難看(kàn)出,一些原始的結構設計方法在開展(zhǎn)動平衡優(yōu)化時,其質量合(hé)理均勻地分布能夠(gòu)更好(hǎo)地實現對激振(zhèn)力的調整工作,整機激振力(水平方向內)FX 最大(dà)值下(xià)降了近 20 %,周期(qī)絕對(duì)值下降了近 22 %;激振力(豎直方向)
FY 最大值下降了 2 %,每周期絕(jué)對值下(xià)降了(le) 3 %。
從優化後的最終結果草莓视频污在线观看不難看(kàn)出(chū),開展動平衡優化能夠(gòu)最大限度地減輕激振力和激振力矩,還可以降低不平衡慣性力而引發的振動(dòng)效應。
結語
綜上所(suǒ)述(shù),要想提高設備的使用時間,就(jiù)應避免(miǎn)高速精衝機所帶來(lái)的劇烈振動,其大幅度的振動性能不利於提高加工的精(jīng)度,因此,要(yào)想(xiǎng)發現機械式高速精衝機出現(xiàn)振動的重要因素,應做好平衡優化的工作。
該文針對 3 200 kN 機械式高速(sù)精衝機,對其主傳動係統展開了運動學分析以及靜態(tài)動力學分析,得出(chū)了激振力和激振力矩(jǔ)會(huì)因(yīn)時間等因素的改變而導致最終結果的改變的結(jié)論,要想(xiǎng)避免結果出現改變就應不(bú)斷(duàn)提高主傳動機構的質量,進而抑製(zhì)整機出現振動現象。
優化後的激振(zhèn)力(lì)值也有了顯(xiǎn)著地降低,並且,還(hái)可(kě)以對初始激振力矩合(hé)理有(yǒu)效地控製,提高了因不平衡慣性力所導致的振動現象(xiàng)。
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