機械式高速精衝機動平衡優化(二(èr))

機械式高速精衝機動平衡優化(二)

Sep 22, 2022

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轉發自:工 業 技 術

作者:徐震宇

(哈爾濱勞動技術學院(yuàn),黑龍江 哈爾濱 150025)

為了確保鐵液溫度不變,降低鐵液對塗層產(chǎn)生的衝刷力,可根據消失膜鑄造理論,在澆築時借助高溫鐵液將 EPS 泡沫氣化(huà)處理,以此來減少對鐵(tiě)液溫度造成的損失。

另外,在確(què)保(bǎo)強度不變的基礎上,盡(jìn)可能地減少 EPS 泡沫的使用量。

圖 1 優化前後的激振力和激振力矩對比圖

而更好(hǎo)地推動滑塊的往(wǎng)複運動。

此機構能夠很好地減輕電機力矩,對提高自身(shēn)的運動性能有著重要的作用,為了提高對機構的研究,對機構展開了運動(dòng)學以及動態靜力學分析(xī),能夠找出激振力以及激振力矩實(shí)際變化情況。

1.1 機構分析

該研究所對此設計研製了一個壓力為(wéi)3 200 kN設機械式高速精衝(chōng)機。

此精衝(chōng)機的滑塊行程為 70 mm,衝裁板的厚(hòu)度為 10 mm。

機構的構成要(yào)素(sù)主要包括機架、曲(qǔ)柄、連(lián)杆以及滑塊。

曲柄(bǐng)的主要作用是對整個(gè)連杆(gǎn)起到一個帶動作用,進位置變得更加緊實(shí)。

在第一次填砂時,應保持砂的高(gāo)度與箱體持平,在第二次填(tián)砂時,要(yào)起到覆砂的作(zuò)用,確保充(chōng)足的吃砂量,采用(yòng)此種方(fāng)式能夠使鐵包砂缺陷問題得到有效的解決(jué),目(mù)前在飛輪(lún)鑄件生產過程中,由於該(gāi)缺陷導致的廢品率(lǜ)已經被控製在 1 %~2 %。

1.2 動態靜力學分析(xī)

在進行動態靜力學分析的(de)過(guò)程中,應與一定的運(yùn)動規(guī)劃相結合,與主傳動機構(gòu)的運(yùn)動水平相結合,當這 2 個原動件均能夠平穩運行時,構件均呈現剛體,可以(yǐ)不對構件的摩擦以及間隙進行計算。

由於重力是靜態力,因此,即便不計較重力也依然可以得出不同構件的受力情況。

2 動平衡綜合優化

導致壓力機(jī)振(zhèn)動的因素有兩大方麵:

 

一是在展開衝壓的時滑塊同(tóng)模具接觸(chù)的過程中的彈性力使得(dé)機構出現(xiàn)振(zhèn)動(dòng)現象;

二是由於主傳動機(jī)構的慣性處於一種不平衡狀態下(xià)所導致的整機振動。

而那些高精度的衝機,因為其有著較(jiào)高的抗衝(chōng)壓工藝,並且三向應(yīng)力的存(cún)在能夠迅速地釋放衝壓過程中的彈性力,如此一來則會大(dà)大降低其震動性,並在實現振動控(kòng)製時,由於某些固定因素所造成的振動是無法進行有效控製的,出(chū)現這種現象可以(yǐ)選擇降(jiàng)低傳動機構的不平衡慣性(xìng)力,進而更好地(dì)實現對震動(dòng)的(de)控製作(zuò)用。

機構的(de)動平(píng)衡可以劃(huá)分為綜合平衡、整體平衡和部分平衡,由於主(zhǔ)傳動機構滑塊移動(dòng)副的存在,很多時(shí)候振擺力矩不(bú)能夠很好地平衡,因此要想保證其穩定性就應不斷地提(tí)高其質量的配置,這種方式也必然會提高機構的複雜性,降低其使用的時間,因此,通過優化動平衡來減輕激振力有著非常顯著(zhe)的(de)效果,但值(zhí)得注意的是在降低的過程中應做好優化平衡(héng)工作,盡量降低激振力以及激振力(lì)矩。

為了降低數學模型的難度,應做好優化假(jiǎ)設工作:

1)假定(dìng)原動件在運行的過程中始終處於一種勻速轉動的狀態;

2)將主傳動的所有構造均處於一種剛性狀態,並且保(bǎo)證(zhèng)質(zhì)心同連杆連接點都處於一種連線重合的狀態;

3)構件與(yǔ)構(gòu)件間之間不(bú)用詳細地計算出間隙(xì)的距(jù)離;

4)不用刻意關注啟(qǐ)停機和衝壓作用下導致(zhì)機身出現振動現(xiàn)象;

5)不必過度極段運動構件出現的重力。

2.1

數學模型(xíng)

2.1.1 設(shè)計變(biàn)量

機構在展開實踐的過程中,應完全確認後(hòu)機構的形式,才(cái)能進行(háng)優化動平衡的工(gōng)作,其簡化模型也會決定主傳動機(jī)構的實際質量(liàng)和運動構件的(de)質量等,但在假設(shè)的過(guò)程中質心同(tóng)連杆(gǎn)的連(lián)接點明顯(xiǎn)重合,對此,應通過不(bú)同的運動構件質量及距離來當(dāng)作其設(shè)計的實(shí)際變(biàn)量。

2.1.2 目標函數

通過上述分析草莓视频污在线观看可以看出,激振力同(tóng)激振力矩在機(jī)架帶動下進而更好(hǎo)地作用於機身之中,進而能夠更好地實現對整機(jī)的(de)振動的(de)調整工作,要想改變整機自帶的振動性能,在進行動平衡優化時,最直接的(de)方法就是減輕激振力和激(jī)振力矩,這樣就能改變其振動性能。

2.2 優化結果對比分析

從圖 1 草莓视频污在线观看(men)不難看出,一些原始的結構設(shè)計方法在開(kāi)展動平衡優化時,其質量合理(lǐ)均勻地(dì)分(fèn)布能夠更好地(dì)實現對激振力的(de)調整工(gōng)作,整機激振力(水平方(fāng)向(xiàng)內)FX 最大值下降了近 20 %,周期(qī)絕對值下(xià)降了近 22 %;激振力(豎直方向)

FY 最大值下降了 2 %,每周期絕對值下降了 3 %。

從優化後的最終結果草莓视频污在线观看不難看出,開展動平衡(héng)優化能夠最大限度地減輕激振力和激振力矩,還可(kě)以降低不平(píng)衡(héng)慣性力而引發的振動效應。

2.3 鐵(tiě)包砂缺陷的防控

在(zài)以往經驗的基礎上對振動頻率進行調整,利用三維振實台,將加速度控製在 1 g~2 g,對於不同鑄件來說,可以對(duì)振實時間與頻率進行調整,如若振實的時間不足、頻(pín)率較(jiào)低,則會影響最終的振實效果;

如若振實時間較長、頻率較高,則會使型砂自身變得鬆散。

通過大量(liàng)實(shí)驗研究能(néng)夠得出,最佳振實(shí)時間為 20 s,頻率在 45 Hz~50 Hz,振幅為 1 mm~1.5 mm,操作方式為首先將底砂加(jiā)入其中,振實以後再埋砂,分(fèn)兩次對泡沫模樣填砂。

對於不易進砂之處,可(kě)加入人工力量作(zuò)為輔助,將型砂填滿、振實,確保每個死角位(wèi)置都能夠有充足的砂。

另外,也(yě)可以(yǐ)采(cǎi)用(yòng)樹脂砂預埋填實(shí)法(fǎ),使泡沫模型中不易進(jìn)砂的性力矩引起的,大大降低了傳動機構的加工精度,加劇了設備構件出現破壞的現象,會大大縮短使用的壽命(mìng)。

不利於延長(zhǎng)使用時間。

因此,應做好進行動平衡優化工作進(jìn)而更好的降低激振力以及激振力矩。

1 3 200 kN 高(gāo)速精衝機(jī)主傳動係統3 結語

綜上所述,要想提高設備的使用時(shí)間,就應避免(miǎn)高速精衝(chōng)機所帶來的劇烈振動,其大幅度的振動(dòng)性能不(bú)利於提高加工的精度,因此,要想發現機械式(shì)高速精衝機出現振動(dòng)的重要因素,應做好平衡優化的工作。

該文針對(duì) 3 200 kN 機(jī)械式高速精衝機,對(duì)其主傳動係統展開了運動學(xué)分析以及靜態動力學分析,得(dé)出了激振力和(hé)激振力矩會因時間等因素的改變而導致最終結果的改(gǎi)變的結論,要想避免結果出現改變就應不斷提高主傳動機(jī)構(gòu)的質量,進而抑製整機出現振動現象。

優(yōu)化後的激振力值(zhí)也有(yǒu)了顯著(zhe)地降低,並且,還可以對初始激振力矩合理有效地控製,提高了因不平衡慣性力所(suǒ)導致的振動現象。

3 結論

綜上所述,通過本文的研究能夠得出,在鑄造(zào)工(gōng)業中對飛輪鑄件進行生產時,由於其壁厚較薄、內(nèi)腔較大,一旦在操作中方式不(bú)當很可能出現夾渣、變形、鐵包砂等缺陷問題。通過許多(duō)研究證明,采用支撐筋的方式能夠有效克服變形缺陷;

采用密(mì)度在 26 g/L~28 g/L 的預發泡,在(zài)澆築中將直(zhí)澆道轉(zhuǎn)變為(wéi)圓柱形(xíng)澆道,使鐵液的溫(wēn)度損耗降到最低(dī),使夾渣問題得到有效緩解;

對於鐵包砂缺陷,通過調整振實參數、人工輔(fǔ)助埋砂等方式能夠使模樣中各個角落都得(dé)到充足的砂,從而使鐵包砂缺陷得到良好的彌補和解決,鑄件的合理率與成品率得到顯著提升。

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