機械式(shì)高速精衝機動平衡(héng)優化(一)

機械式高(gāo)速精衝(chōng)機動平(píng)衡(héng)優化(一)

Sep 30, 2022

 

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轉發自:工業技術 中國新技術新產品

作者(zhě):徐震宇

(哈爾濱勞動技(jì)術學院,黑龍江 哈爾濱 150025)

摘 要 :高速精衝機的速度較快且(qiě)精度較高,但由於(yú)其主傳動係統發展存在一種不平衡(héng)的慣性力,進而加大整合機械的(de)振動。

通過對3 200 kN 機械式高速精衝機主傳動係統的運動學以及動態靜力學展開分析,進而得出主傳動(dòng)機構激振力(lì)以及激振力矩隨時間運行所得出(chū)的規律。

與此同時,通過優(yōu)化動平衡來對其振動進行控製,抑製(zhì)了振動響應。

關鍵詞 :高速精衝機 ;主傳動係統 ;動平衡(héng)優(yōu)化 ;激振力 ;激振力矩中圖分類號:TG38 文獻(xiàn)標誌碼:A

引言(yán)

精衝裝備的設備製(zhì)造型能較高,可以(yǐ)選擇改(gǎi)變他的衝壓(yā)工藝來(lái)大幅的增強其振動性能,如果是因主(zhǔ)傳動機構而(ér)導致的震動則會大大地提高其(qí)整體性能。

做好振動控製工作,對(duì)減小振動的頻率、增強製造精度等方麵有著非常重(chóng)要(yào)的現實意義。

主傳動機構屬於(yú)一種連杆機構,由內部構建在運動的過程中並不是勻速行駛的,但其在實際運動的過程必不可少的會慣性力運動,這樣的目的是為了提高自身的運動效效率,可以很好地向主(zhǔ)傳動機身進行反應。

隨著我國衝壓設備的高速發展(zhǎn),其慣性力也得到極大地提升,機身的震動也更加的(de)突出,出現這種震動的原因主(zhǔ)要由於機構的慣性力和慣

溫鐵液無法直接與底部相接(jiē)觸,且鐵液降(jiàng)溫較大,在起初開始澆築時很容易出(chū)現反噴情況。

通過上述(shù)分析,可以采用以下措施進(jìn)行解決。

首先,對澆道的形狀進行改變,打破以往(wǎng)垂直形式,改成(chéng)中空圓柱(zhù)形,並設置相應的模具,利用成形機成形。這樣做的(de)好處在於:圓形表麵積較小且光滑,能夠有效防止出現夾渣現象(xiàng),同時在剛開始澆築時,能夠使鐵液(yè)直接與底部接觸,減少(shǎo)鐵液溫(wēn)度的(de)損耗。

在澆(jiāo)築係統運行的過程中,完成泡沫模型的製作,通過調整預發泡密度的方式對表麵的粗糙度進行有效掌控(kòng)。

為了確保鐵液溫度不變,降低鐵(tiě)液對(duì)塗層產生的衝刷力,可根據消失膜(mó)鑄造理論,在澆築時借助高溫鐵液將(jiāng) EPS 泡沫氣化處理,以此來減少對鐵液溫度造成的(de)損失。

另外,在確保強度不變的基礎上,盡可能地(dì)減少 EPS 泡沫的使用量。

鐵包砂缺陷的防控

在以往經驗的基礎上對振動頻率進行調(diào)整,利用三維振實台(tái),將加速度控製在 1 g~2 g,對(duì)於不同鑄件來說,可以對振實(shí)時間與頻率(lǜ)進行調整,如若振(zhèn)實的時間不足、頻率較低,則會影響最終的振實效果;

如若振實時間較(jiào)長、頻率較高,則會使型砂自身變得鬆散(sàn)。

通過大量實驗研究能夠得出,最佳振實時間為(wéi) 20 s,頻率在 45 Hz~50 Hz,振幅為 1 mm~1.5 mm,操作方(fāng)式為首先將底砂加入其中,振實以後再埋砂,分兩次對泡沫模樣填砂。

對於不易進砂之處,可加入人工力量作為輔助,將型(xíng)砂填滿、振實(shí),確保每個死角位置(zhì)都能夠有充足的砂(shā)。

另外,也可以采用(yòng)樹脂砂預埋填(tián)實法(fǎ),使泡沫模型中不易進(jìn)砂的性力矩(jǔ)引起的(de),大(dà)大降低了傳(chuán)動機構的加工精度,加劇了設(shè)備構件出現破壞的現象,會(huì)大大縮短使用的壽命。

不利於延(yán)長使用時間。因(yīn)此,應做好進行動平衡優化工作進而更好的降(jiàng)低激振力(lì)以及激振力矩(jǔ)。

1 3 200 kN 高速精衝機主傳動係統

機構分析

該研究所對此設計研製了一(yī)個壓力為3 200 kN設機械式高速精衝機。

此精衝機的滑(huá)塊行程為(wéi) 70 mm,衝裁板的厚度為 10 mm。

機構的構成要素(sù)主要包括機架、曲柄、連杆以及滑塊。曲柄的主要作用是對整個連杆起到一個帶動(dòng)作用,進位置變得更加緊實。

在第一次(cì)填砂時,應保持砂的高度與箱(xiāng)體(tǐ)持平,在第二次填砂時,要起到覆砂的作用(yòng),確(què)保充足的吃砂量,采用此種(zhǒng)方式能夠使鐵包砂缺陷問題得到有效的解決,目前在(zài)飛輪鑄件生產過程中,由於該缺陷導(dǎo)致的廢品率已經被控製在 1 %~2 %。

結論

綜上所述,通(tōng)過本文的研究能夠得出,在(zài)鑄造工業中對飛輪(lún)鑄件進行生產時,由於其壁厚較薄、內腔較大,一旦在操作中方式不當很可能出現夾渣(zhā)、變形、鐵包砂等缺陷問(wèn)題。

通過許多研究證明,采用(yòng)支撐筋的方式能夠有效克服變形缺陷;

采用密度在(zài) 26 g/L~28 g/L 的預發泡,在(zài)澆築(zhù)中(zhōng)將(jiāng)直(zhí)澆道轉變為圓柱形澆道(dào),使鐵液(yè)的溫度損耗降到最低,使(shǐ)夾渣問題得到有效緩解;

對於鐵包砂缺陷,通過調整振(zhèn)實參數、人工(gōng)輔助埋砂等方式能夠使模樣中各個角(jiǎo)落都得到充足(zú)的砂,從(cóng)而(ér)使鐵包砂缺陷得到良好的彌補和解決,鑄(zhù)件的合理率與成品率得到顯著(zhe)提(tí)升。

圖 1 優化前後的激振力和激振力矩對比圖

而(ér)更好地推(tuī)動滑塊(kuài)的往複運動。

此機(jī)構能夠很好地減(jiǎn)輕(qīng)電機力矩,對提高自身的運動性能有著重要的作(zuò)用,為(wéi)了提(tí)高對機構的研究,對機(jī)構展開了運動學以及動態靜力學分析,能夠找出激振(zhèn)力以及激(jī)振(zhèn)力矩實際變化情(qíng)況(kuàng)。

動態靜力學分析

在進行動(dòng)態靜(jìng)力學分析的過程中,應與一定的運動規劃相結合(hé),與主傳動機構的運動水平相結合,當這 2 個原動件均能夠(gòu)平穩運(yùn)行時,構件均呈現剛體,可以不對構件的摩擦以及間隙進行計算。

由於重力(lì)是靜態力,因此,即便(biàn)不計較重力也依然可以得出不同構件的受力情況。

動平衡綜合優化(huà)

導致(zhì)壓力機(jī)振動的因素有兩大方麵(miàn):

一是在展(zhǎn)開衝壓的時滑塊同模具接觸的(de)過程中的彈性(xìng)力使得機構出現振動現象;

二是由於主傳動機構的慣性處於(yú)一種不平衡狀態下所導致(zhì)的整機振動。

而那些高精(jīng)度的衝機(jī),因為其有著較高的抗衝壓工藝,並且三向應力(lì)的存在能夠迅速地釋放衝壓過程中的彈性力,如(rú)此一來則會大大降低其震動性,並在實現振動控製時,由於某些固(gù)定因(yīn)素所造成的振動是無法進行有效控製的,出現這種(zhǒng)現象可以(yǐ)選擇降低傳動

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