機械式高(gāo)速精衝機動平衡優化(一)

機(jī)械式(shì)高速精衝機動平衡優化(一)

Oct 17, 2022

 

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轉發自:工業技術 中國新技術新產品

作者:徐(xú)震宇

(哈爾濱勞動技術學(xué)院,黑(hēi)龍江 哈(hā)爾濱 150025)

摘 要 :高速精衝機的速度較快且精度較高,但(dàn)由於其主傳動(dòng)係統發展存在一種不平衡的慣性力,進而(ér)加大整合機械的振動(dòng)。

通過對3 200 kN 機械式高速精衝機主傳動係(xì)統(tǒng)的運動學以及動態靜力學展開分析,進而得出主傳動機構激振力以及激振力矩隨(suí)時間運行所得出的規律。

與此同時,通過優化動平衡來對其(qí)振動進行控製,抑(yì)製了振動(dòng)響應(yīng)。

關鍵詞 :高速(sù)精衝機 ;主傳動係(xì)統 ;動平衡優化 ;激(jī)振力 ;激振力(lì)矩中圖分類號:TG38 文獻標誌碼:A

引言

精衝裝備的設備製造型能(néng)較高(gāo),可以選擇(zé)改變他的衝壓工藝來大幅的增(zēng)強其振動性能(néng),如果是因主傳動機構而導致的震(zhèn)動則(zé)會(huì)大大地提(tí)高其整體性(xìng)能。

做好振動控製工作,對減小振動的頻(pín)率(lǜ)、增強製造(zào)精度(dù)等方麵有著非常重要的現實意義(yì)。

主傳(chuán)動機構屬於一種連杆機構,由內部構建在運動的過(guò)程中並不是(shì)勻速行駛的,但其在實際運動的過程必不可少的會慣性力運動,這樣的目的(de)是(shì)為了提(tí)高自身的運動效效率,可以很好地向主傳動機身進行反應。

隨著我國衝(chōng)壓設(shè)備的高速發展,其慣性力也得到(dào)極大(dà)地提升(shēng),機身的震動也更加的突出(chū),出(chū)現這(zhè)種震動的原(yuán)因主要由於機構的慣性力和慣

溫鐵液無法(fǎ)直接與底部相接(jiē)觸,且鐵液降溫較大,在起初開始澆築時很容易出(chū)現反噴(pēn)情況。

通(tōng)過上述分析,可以采用(yòng)以下措施進行解決。

首先,對(duì)澆(jiāo)道的形狀進行改(gǎi)變,打破以往垂直(zhí)形式,改成中空圓柱形,並設(shè)置(zhì)相應的模具,利(lì)用成形機成形。

這樣做的好處在於:圓形表麵積較小且光滑,能夠有效防止出現夾渣現象,同時在剛(gāng)開始澆(jiāo)築時,能夠使鐵液直接與底部接觸,減少鐵液溫度的損耗。

在澆築係統運行的過程中,完成泡沫模型的製作,通(tōng)過調整預發泡密度的方式對表麵(miàn)的粗糙度進行有效掌控。

為了確保鐵液溫度不變,降(jiàng)低鐵液對塗層產生的(de)衝刷力,可根據消失膜鑄造理論,在澆築時借助高溫鐵液將 EPS 泡沫(mò)氣化處理,以此來減少對鐵液溫度造成的損失(shī)。

另外,在確保強度(dù)不變的基礎上,盡可能地減少 EPS 泡(pào)沫的使用量(liàng)。

鐵包砂缺陷的防控

在以往經驗的基礎上對振動頻率進行調整,利用三維振實台,將加速度控製(zhì)在 1 g~2 g,對(duì)於(yú)不同鑄件來說,可以對振實時間與頻率進行調整,如若(ruò)振實的時間不足、頻率較低,則會影響(xiǎng)最終的振實(shí)效果(guǒ);

如(rú)若振(zhèn)實時間較長、頻率較(jiào)高,則會使型砂自(zì)身變得鬆散。

通過大量實(shí)驗(yàn)研(yán)究能夠得出,最佳振(zhèn)實時間為 20 s,頻率在 45 Hz~50 Hz,振幅為(wéi) 1 mm~1.5 mm,操作方式為首先將底砂加入其(qí)中,振實以後再埋砂,分兩(liǎng)次對泡沫模樣填砂。

對於不易進砂之處,可加入人工力量作為輔(fǔ)助,將型砂填滿、振實,確保每個死角位置(zhì)都能夠有充足的砂(shā)。

另外,也可以采用樹脂砂預(yù)埋填實法,使(shǐ)泡沫模型中不易進砂的性力矩引(yǐn)起的,大大降(jiàng)低了傳動機構(gòu)的加工精度,加劇了設(shè)備構件出現破壞的現象,會大大縮(suō)短使用的壽命(mìng)。

不利於延長使用時間(jiān)。因此,應做好進行動平衡優化工作進而更好的降低激(jī)振力以及激振力矩(jǔ)。

1 3 200 kN 高速精衝機(jī)主傳動係統

機構分析

該研究所對此(cǐ)設計研製了一(yī)個壓力為3 200 kN設機械(xiè)式高速精衝機(jī)。

此精(jīng)衝機的滑塊行程為 70 mm,衝裁(cái)板的厚度為 10 mm。

機(jī)構的構成要素主要包括機架、曲柄、連(lián)杆以及滑塊。

曲柄的(de)主要作用是對整個連杆起到一個帶動作用,進位置變得更加緊實。

在第一次(cì)填砂時(shí),應保持砂的高度與箱體(tǐ)持平,在第二(èr)次填砂時,要起到覆砂的作用,確(què)保充足(zú)的吃砂(shā)量,采用此種方式能(néng)夠使(shǐ)鐵包(bāo)砂缺陷問題(tí)得到有效的解決,目前(qián)在飛輪鑄件生產過程中,由於該缺陷導致的廢品率已經被控(kòng)製(zhì)在 1 %~2 %。

綜上所述,通過本文(wén)的研究能夠得出,在鑄造(zào)工業中對飛輪鑄件進行生產(chǎn)時,由於其壁厚較薄、內(nèi)腔較(jiào)大,一旦在操作中(zhōng)方式(shì)不(bú)當(dāng)很可能出(chū)現夾渣、變形、鐵包砂等缺陷(xiàn)問題。通過許多研究(jiū)證明,采用支撐筋的方式能夠有(yǒu)效克服變(biàn)形缺陷;

采用密度(dù)在 26 g/L~28 g/L 的預發泡,在澆築中將直澆(jiāo)道轉變為圓柱形澆道,使鐵液的溫(wēn)度損耗降到(dào)最低,使夾渣問題得到有效緩解;

對(duì)於鐵包砂缺陷,通過調整振實參數、人工(gōng)輔助埋砂等方式能夠使模(mó)樣中各個角落都得到(dào)充足的(de)砂,從(cóng)而使鐵包砂缺陷得(dé)到良好的(de)彌補和解決,鑄件的合理率與成品率得(dé)到顯著提升。

圖 1 優化(huà)前後的激振力和激振力矩(jǔ)對比圖

而更好地推動滑(huá)塊的往複運動。

此機構能夠很好(hǎo)地減輕電機力矩,對提高自身的運動性能有著重要的作用,為了(le)提高對機構的研究,對機構展開(kāi)了運動學以及(jí)動態靜力(lì)學分析,能夠找出激振力以及激振(zhèn)力矩實際變化情況。

 動(dòng)態靜力學(xué)分析

在進行(háng)動態靜力學分析的過程中,應與一定的運動規劃相結合,與主傳動機構的運(yùn)動水平相結合,當這 2 個原動件均能夠平穩運行(háng)時,構件(jiàn)均呈(chéng)現(xiàn)剛體,可以不對構件的摩擦以及間隙進(jìn)行計算。

由於(yú)重力是靜態力(lì),因此(cǐ),即便不計較重力也依然可以得出不同構件的(de)受力情況。

 動平衡綜合(hé)優化

導致壓(yā)力機振動(dòng)的因素(sù)有兩大方麵:

一(yī)是在展開衝壓的(de)時滑(huá)塊同模具接觸的過程中的彈性力使得機構出現(xiàn)振動現象;

二是由於主傳動機構的慣性處於(yú)一種不平衡狀態下所(suǒ)導致的整機振動。

而那些高(gāo)精度的衝機,因為其有著較高的抗衝壓工藝,並且三向應力的存(cún)在能(néng)夠(gòu)迅速地釋放衝壓過程中的彈(dàn)性力,如此一(yī)來則會大(dà)大降低其震動性,並在實現振動控製時,由於某些固定因素所造成的振(zhèn)動是(shì)無法進行有效控製的,出現這種現(xiàn)象可(kě)以選擇降低傳動機構的不平(píng)衡慣性力,進而更好地實現對震動的控製作用。

機構的動平衡可以(yǐ)劃分為綜合平衡、整體平衡和部分平衡,由於主(zhǔ)傳動機構滑(huá)塊移(yí)動副的存在,很多時候振(zhèn)擺力矩不能夠(gòu)很好地平衡,因此(cǐ)要想保證其穩定性(xìng)就應不(bú)斷地提高其質量的配置,這種方式也必然會提高機構的(de)複雜性,降低(dī)其使用的時間,因此,通過優化動平衡來減(jiǎn)輕激振力有著非常顯(xiǎn)著的效果,但值得注意的是在降低的過程中應做好優化平衡工作,盡量降低(dī)激振力以及激振力矩。

為了降低數學模型的難(nán)度,應(yīng)做好(hǎo)優化假設工作:

1)假定原動件在運行的過程中始終處於一種勻速轉動的狀態;

2)將(jiāng)主傳動的所有構造均處(chù)於一種剛性狀態,並且保證質心同連(lián)杆(gǎn)連接點都處於一種連線重合(hé)的狀態;

3)構件與(yǔ)構件間之間不用詳細地計算出間隙的距離;

4)不用刻意關注啟停機和衝(chōng)壓作用下導致機身出現振動現象;

5)不(bú)必過度極段運動構

數(shù)學模型

設計變量

機構在展開實踐的過程中,應完全確認後機構的(de)形式,才能進行優化動平衡的工作,其簡化模型(xíng)也會決(jué)定主傳動機構的實際質量和運動構件(jiàn)的質量等,但在假設(shè)的過(guò)程中質心同連杆的連接點明顯重(chóng)合,對此,應通過不同的(de)運動構件(jiàn)質量及距離來當作其設計(jì)的實際變量(liàng)。

工(gōng)業機器人衝壓自動化聯線的技術集成與應用(二)
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