實(shí)現左右翼(yì)子板衝壓件的自動(dòng)化聯線生產(二)

實現左右翼子板衝壓件的自動化聯線生產(二)

Apr 21, 2022

 

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來源:張達

沈陽華晨金杯汽車有限公司

 

 

3.對策實施,為了讓該項目順利進行,草莓视频污在线观看製(zhì)作了對(duì)策實施計劃。

根據實施計劃,草莓视频污在线观看對工作(zuò)進行了分工。

首先,觀察了模(mó)具(jù)狀態,用將近一周的時間完成了(le)輔助裝置圖紙的繪製,並(bìng)完成了圖(tú)紙會簽工作。

然(rán)後,由機加人員按照圖紙加工輔(fǔ)助裝置。

在技術人員的指導下,僅用了20天時間,模具維修人員就安裝了輔助裝置,並調試了模具。

同(tóng)時設備工程師更改了機器人的工作程(chéng)序,在連(lián)線的情況下壓製出(chū)成品件,並由質量工程師(shī)確認合格。

最終,全部(bù)實施工作按期完成。

輔(fǔ)助工裝及模具調試費用僅450元人民幣。

四、改造的效果

通過此次整改,草莓视频污在线观看(men)使翼子板能夠順利進行(háng)自動(dòng)化(huà)連線生產。

草莓视频污在线观看采取了最有效,且整改費用最低方式,解決(jué)了實施自動化生產(chǎn)過程中的難(nán)題。

避免了手(shǒu)工生產的各項問題,大大降(jiàng)低了衝壓件的返修率、廢品率,並使(shǐ)衝壓件質量及生產效率得到顯著提高,超過了製定的目(mù)標(biāo)。

同時,由於實行了自動(dòng)化生產,人力資源也得到節約(yuē),班組人員由原來手工生產的44人減少到(dào)現在的20人。

翼(yì)子板的生產已經完全滿足(zú)生產(chǎn)要求。

編輯

2.有形效益核算(suàn)。

2.1生產速度由原(yuán)來的100件/h,增加(jiā)到現在的220件(jiàn)/h。

按年產30000輛台車算,可節約(yuē)台時:327.28小時節約成本:327.28X531元/h=17.4萬(wàn)元(yuán)(當時價格)

2.2返修(xiū)率由原來的40%,降至現在的5%;

節(jiē)約成本:30000X2X(40%-5%)X1/6小時X10元=3.5萬元(當時價格)

2.3廢品率由原來的(de)3%,降至現在的0.96%;

節(jiē)約成本:30000X2X(3%-0.96%)X60元=7.3萬元(當(dāng)時價格(gé))

2.4輔助工裝及模具調(diào)整費用:0.045萬元(當時價格)

累計(jì)年節(jiē)約成本(běn):13.1+4.7+9.8-0.045=28.16萬元(當時價格)

3.無形效益。

3.1生產(chǎn)的安全性大大提高,生產過程中造成的人員傷害(hài)幾(jǐ)乎降低為“零”。

3.2生產翼子板的產前準備時間大大縮短。

3.3節省了人力資(zī)源,自動化生產消除了人員浪費,同時也消除了工資、培訓等各方麵的浪費。

3.4實現華晨集團控股(gǔ)有限公司(sī)衝壓車間“10”線所有衝壓件全部自動化(huà)生產,生產工藝取得一致性(xìng)。

3.5由人為(wéi)因素造(zào)成的模具損(sǔn)壞事故大大降低。

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