Dec 06, 2023
免責(zé)聲明:本文援引自網絡或其他媒體,與揚鍛官網無關。其原創性以及文中陳述文字(zì)和內(nèi)容未經本站證(zhèng)實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完(wán)整性、及時性本站不作任何保證或(huò)承諾,請讀者僅作參考,並(bìng)請自行核實相關內容(róng)。
轉發自:仕泰隆國際(jì)工貿城(chéng)
作者(zhě):王玉峰,劉 賽,張 祥
長城汽車股份有限公司技術中心,河北省汽車(chē)工程技術研究(jiū)中心(河北保定 071000)
t調整到1,080t,加大壓(yā)料力。
b.根據製件的回彈量,對整形模(mó)具進行補焊加(jiā)工(gōng),加3mm的回彈補償量,將製件強行整到位。
整改效果:製(zhì)件回(huí)彈消除,製件麵差在公差(chà)要求
之內,與其他製件搭接時間隙在(zài)0.7mm之內(nèi)。
回彈3mm 左右
圖2 B柱(zhù)加強板本體
3.2 製件結構
(1)R角設(shè)計案例(lì)。
衝壓製件支架後板(bǎn)製件翻邊圓角為R6mm,製件的材質為B210P1,料厚為t=1.6mm,製件結構(gòu)屬於 形,製件生(shēng)產時(shí)回彈2.5mm左右,如圖3所示。製件回彈的原(yuán)因是材(cái)料強度較高,製件R角大。
R角大,製件回
圖3 支架後板
整改措(cuò)施:將製(zhì)件的翻邊 R 角由 R6mm 更改為(wéi)
R3mm。
正泰隆國際工貿城
全球(qiú)招商熱線:0512-57758888 中國 昆(kūn)山 網(wǎng)址:www.stljt.com
整改效果:製件回彈消除,製件公差在 0.5mm 之內。
(2) 回彈筋設計案例。
衝壓製(zhì)件C柱加強下板製件材質為B210P1,料厚為t=0.7mm,製件結構屬於 U 型,如圖 4 所示,設計階段沒有給出預防回彈的措施,製件生產時出現(xiàn)3mm左右的回彈現象。
整改措施:對製件結構進行更改,增加回彈筋。
整改效果:製件回彈消除,製件(jiàn)公差在(zài) 0.5mm 之(zhī)內。
圖(tú)4 C柱加強下板
(3) 拔模角設計案例。
衝壓製件前座椅後內側支架後板,製件材質為(wéi) B250P1,料(liào)厚為t=1.8mm,製件結(jié)構屬於 結構,如圖5所示,製件(jiàn)設計翻邊角度為90°,無拔模(mó)角,垂直(zhí)翻邊模具製造時無法加回彈補償,製件發生回彈後整改困難。
整改措施:兩翻邊麵外擺,使其與上麵的夾角均為93°(如圖(tú)5虛線所示增大夾角3°)。
整改(gǎi)效果(guǒ):製件結構變更後,製件模具製造時可以(yǐ)給出適當的(de)模具補償,防止製件回彈。
4 扭曲回彈的(de)預防措施
通過對製件結構進行審查,模具工藝設計分析,模具製造(zào)調試3個方麵進行分析,給出扭(niǔ)曲(qǔ)回(huí)彈的具體(tǐ)措施。
此兩麵為垂直翻邊,無法回彈補償 兩紅麵外擺,使其與上麵的夾角均為93°如圖中虛線所示圖5 前座椅後內側(cè)支架後板
《模具(jù)製造》2013年第7期 · 15 ·
4.1 製件結構進(jìn)行審查
仕泰隆國際工貿城
全球招商(shāng)熱線:0517-86299999 網址:www.stljt.com
通過對製(zhì)件進行SE分析,對製件的結構(gòu)進(jìn)行審查,充分識別可能引起製件回彈的結構,對製件結構進行設計變更,預防製件出現回彈(dàn)。此階段如果(guǒ)能夠(gòu)充(chōng)分(fèn)的識別出製件存在的缺陷,對後期模具的設計生產有很(hěn)大好處,可以縮短模(mó)具的調試周(zhōu)期。
(1) 翻邊R角審查:製件(jiàn)的翻邊R角必須控製在 8mm以內,成形性無法保證的製件(jiàn),可以(yǐ)增加(jiā)一序整形模具,不允(yǔn)許放大製件的R角(jiǎo)。
(2) 拔模角度審查:對製件的(de)拔(bá)模(mó)角度進行審查,製件在衝壓(yā)方向留有3°~5°拔模角,防止製件出現回彈現象[1]。
(3) 針對經過SE分析製件出現回彈現象,在不影響(xiǎng)製件原有功能的前提下,通過增加防回彈筋改(gǎi)變製件形狀,控製和改善回彈(dàn)。
4.2 模具工藝設計分(fèn)析
在模具工藝設計階段對SE分析後(hòu)可能產生回彈的製件進行預防,利用衝(chōng)壓工藝的設(shè)計預防回彈的產生。下麵介紹幾種可以預防回彈的(de)衝壓工(gōng)藝。
(1) 一道工序分兩段彎曲:第一(yī)段彎曲采用大間隙(一般取 1.15~1.3 倍料厚)加工;第二(èr)段彎曲將第(dì)一段彎(wān)曲的大(dà)彎曲半徑值整(zhěng)形到小彎曲半徑值,如圖 6 所示,此種方案可以有效的防止製件的(de)回彈產生(shēng)[2]。
(1.15~1.3)t
第一段彎曲 第二段彎曲
圖6 兩段(duàn)彎曲
(2) 消除殘餘應力:此方法是在拉伸成形時在模具的表麵增加局部的凸包形(xíng)狀,在後道工序時(shí)再消除增加的形狀,使材料內的殘留應力平衡發生變化,從而消除回彈(見圖7),此方案針對表麵品質要求不高的製件(jiàn)。
(3) 采用負回彈預防:通過對模具表麵進行特殊(shū)處理,使板料產生負回彈,上模返回後製(zhì)件回彈,達到(dào)要求的製件形狀。
· 16 · (4)二次拉伸或整形:對於製件結構無法(fǎ)更改的製件,采用二次拉伸的(de)工(gōng)藝設計或後續增加整形序模具。
增加局部形狀 後工序消除 增加的形狀
拉(lā)伸工序 後道工序圖7 增加局部(bù)形狀(zhuàng)
4.3 模具製(zhì)造及調(diào)試
此階(jiē)段(duàn)模具已製造出,針對回彈的製件隻能對製件的模具進行調試,對於容易更改的問題,在原有模具上麵直接調試就(jiù)可以。針對(duì)於那些經過多輪(lún)調試仍不能消除製件回彈的問題,采取鑲塊替代的方(fāng)式(shì)進行模具調試。模具調(diào)試時先采用(yòng)普通材料試驗調試,將製件調整到合格狀態後,根據調試的(de)數據,在使用模具(jù)設計時應用的材料加工鑲塊。普通材料的鑲塊容(róng)易加工,可以縮短調試周期,同時與使用模具設計時使用的材料的價格進行對比,能夠節省大量(liàng)的材料費用。
5 結論
本文對產生扭曲回彈(dàn)的製件案例進行分析,描述了在模具(jù)製(zhì)造調試階段如何(hé)解(jiě)決製(zhì)件的回彈現象,在製件和設計階(jiē)段如何進行預防,避免製件生產時出現回彈現象。通過上述的研究避免(miǎn)製件出現回(huí)彈現象,提高製件品質,縮短模(mó)具調(diào)試周期,降低模(mó)具調試費用。
參 考 文 獻
[1] 薑奎(kuí)華主編. 衝壓工藝與模具設計[M]. 北京:機械工業出版社,1997.
[2] 肖(xiāo)景容,薑奎華. 衝壓工(gōng)藝(yì)學[M]. 北京:機(jī)械工業出版社,
1990.
第一作者簡介:王玉峰,男,1983年(nián)生,從事工作:汽車衝壓製件(jiàn)開發、管理(lǐ)工作。
(收稿日期:2013-04-08)
《模具(jù)製造》2013年第7期
October 26, 2016
The Most Successful Engineering ContractorDec 29, 2025
十四五回顧,十五五展望:揚鍛壓力機(jī)再製造:循環經濟新模式,賦能製造業可持(chí)續發展Dec 25, 2025
0.3mm 超薄均熱板背後:揚鍛精密衝壓技術突破五大難點,賦能高端散熱Dec 22, 2025
十四五回顧,十五五展望:揚鍛儲能結構件專用壓力機:精準賦能,築牢儲能產業核心(xīn)裝備基石