Jun 15, 2022
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轉發自:模具工業(yè) 2019年第45卷第4期(qī)
作者:竇寒璵 1,韓英平 1,李彥磊 1,周 亮 2
(1.長春一東離合器股份有限公司,吉林長春 130012; 2.陸軍裝甲兵(bīng)駐長春地(dì)區軍代室,吉林長春 130012)
A部分尺寸計算:采用公式DA2=d22+4(d1×h1+d2× h2)計算可(kě)得理論參考值DA≈599.8 mm,經過實(shí)際試(shì)製後確定采用直徑DA為566 mm,小於理論計算值,考慮圖5中h2=43.5 mm翻邊部分可按拉深近似值計(jì)算,計算(suàn)過程中(zhōng)毛坯直徑(jìng)取DA=590 mm。
B部分尺寸計算:根據零件尺(chǐ)寸結構R=r,如圖 6所示,B部分毛坯直徑(jìng)尺寸:采用公式DB2=d22+4× d1×H-3.44r×d1,其中(zhōng)H=23.5 mm,計算可得理論參考值DB≈503.6 mm,經過(guò)實際試(shì)製後確定采用(yòng)毛坯直徑DB為566 mm,計算(suàn)過程(chéng)中毛坯直徑取DB=500 mm。
圖6 B部分結構尺寸
綜合A、B部分結構尺寸,經(jīng)過整合計算(suàn)初步確定(dìng)了毛坯尺寸(cùn),實際尺寸通過試製後核算驗證。在剪板和排樣時考慮到板材的材(cái)料纖維方向,設計了經濟的剪板排樣(見圖7)和料片排樣尺寸535 mm×535 mm,如圖8所示。
圖7 剪板排(pái)樣
圖8 料片排(pái)樣(yàng)尺寸
(2)拉深工藝方案分析。零件是帶(dài)凸緣圓筒形件,由壓形、拉深和翻邊3種工藝成形,為簡化計算,將壓形部分(fèn)視為拉深,如圖9所示。
此處隻計算h1、 H部分的拉深係數和拉深次(cì)數以決定模具數量,計算(suàn)過程(chéng)為:
①h1、H是同一起(qǐ)始平麵進行拉深的不同高度尺寸(cùn),按照同類衝壓件生產(chǎn)經驗分析可采(cǎi)用1 次(cì)拉深成(chéng)形;
②拉深內圓角 R7 mm(材料厚度 7 mm);
③材料的相對厚度:100t/D=100×7/500=1.4;拉深係數 m=(d + 2t)/d=(394 + 2 × 7)/480=408/480= 0.85,其中,厚度t=7 mm;DB=500 mm;
④通過材料相對厚度和拉深係數的計算,確定可以1次拉深成形,采用壓邊圈不會出現(xiàn)起皺現象;
⑤有壓(yā)邊圈拉深力按公(gōng)式F拉=πdtRmK1 計算,其中,d為拉深件直徑(中線),取394+7=401 mm;t為料厚,7 mm;Rm為材料抗(kàng)拉強度,取270 MPa;K1為(wéi)係數,取(qǔ)1.1;計算可得:F拉 =3.14×401×7×270×1.1= 2 617 752.06 N;
⑥翻邊力采用公式 F翻=0.7KBt2Rm/R+t,按 U 形彎曲力計算,其中,K為安全係數,取(qǔ) 1.3;B為(wéi)翻邊寬(kuān)度,計(jì)算約為1 350 mm;Rm為材料抗拉強度,270 MPa;t 為料厚
3 工藝設計存在的問題和解決方案
3.1 工藝設計存在的問題
設計評(píng)審是模(mó)具工藝設計的關鍵環節,一(yī)般在工藝流程完成後組織內部評審,在公司(sī)的生產實踐中驗證該工藝方案的可行性,可(kě)以開展模具設計和製造。
該工藝通過評審結合生(shēng)產實際存在一(yī)些問題,具體如下(xià)。
(1) 成形工序除殼體R角外(wài),其(qí)餘尺(chǐ)寸直接翻邊為設計(jì)要(yào)求的波浪(làng)直筒形狀。
殼體(tǐ)基本尺寸與(yǔ)產品(pǐn)設計尺寸一致,材料的彈(dàn)性變形、模(mó)具翻邊間隙、鋼板纖維方向等因素,導致離合器蓋翻邊後直徑尺寸呈不規則回彈變形,實際成(chéng)形時,殼體的(de)直徑尺寸易波動。
(1) 後工序(xù)以離合器蓋內型腔和(hé)輔助定位(wèi)為基準進行二次整形、衝中心孔、精壓、校平等加工時,離合器蓋不能順利放入模具內,不能準確定位,通過模(mó)具工作時將離合器蓋壓入模具內並隨形自找正(zhèng),容易造成放件、取件困難,並(bìng)使離合器蓋、模具凹模、凸模拉傷嚴重,模具(jù)需頻繁拋光維修,離(lí)合器蓋圓度(dù)、直徑尺寸、壁(bì)厚存在差(chà)異。
3.2 工藝優化解決方案
分析審核意見後進行工藝改進、模(mó)具結構優(yōu)化、縮短工藝路線、降低加工誤差,盡量做到關鍵尺寸一步工序完成。
主要工藝優化了(le)成形和整形(xíng)校平 2道(dào)工序:
①改進衝壓工藝和模(mó)具(jù)結構設計,在成形工序中將鋼板料片預翻邊為波浪錐筒形狀;
②在整形校平工序通過2次翻邊和內(nèi)反鐓校平,衝壓零件最終成(chéng)為波浪直筒形狀(zhuàng)[4],改進後工序如表2所示。
3.3 問題改進效(xiào)果
(1) 衝壓成形工序:零件預成形翻邊(biān)為波浪錐筒形狀,精壓衝孔及整形校平以離合器蓋內(nèi)型腔為定位基準,利用(yòng)錐體形狀有自定位的特點,加上相應的輔助(zhù)定位,使定位、放件、取件更(gèng)準確、容易,減 21小了離合器蓋2次定(dìng)位產生的衝壓加工誤差。
(1) 整形校平工序:通過 2 次翻(fān)邊(biān)和內反鐓校平,離合器蓋成為波浪直(zhí)筒形狀(zhuàng),成形零件的直(zhí)徑等關鍵尺寸1次成形(xíng)達到設計要求。
(2) 上述2道關鍵工序的凹模、凸模均采用(yòng)了分體結構以便維(wéi)修、調整,凹模鑲件使用表麵TD處理(lǐ)技術改善翻邊時零(líng)件拉傷情況和模具零件的磨損,零件的同軸度、尺寸精度和外觀質量均得(dé)到有效改善。
4 模具結構設計和問題分析
根據零件結(jié)構和工藝流程的分析進行了模具結構設計,以下重點介紹工序③的成形模、工序⑤ 的(de)精壓衝(chōng)孔和工序⑧的整形校(xiào)平(píng)3副模具結構(gòu)。
4.1 成形模設計
成形模(mó)設計時(shí)在離合器殼體的翻邊部分與軸向設計夾角,翻邊(biān)為波浪錐筒形,錐頂為離合(hé)器蓋的直徑(jìng)尺寸,模具結構如圖10所示,角度的選擇主要基於以下2個方麵。
(1) 利用錐體形狀有自(zì)定位的特點,加上(shàng)相應的輔助定位,在後工序(整形校平)2次翻邊時,以離合器殼體內型腔定位能夠順利放入模具凸(tū)模上(shàng),能準確(què)定位(wèi)減小誤差,操(cāo)作時容易放件、取件。
翻邊角(jiǎo)度如果取得太小,離合器殼體翻邊後接近波浪直筒,改進前(qián)的缺點(diǎn)依然會存在;翻邊角度(dù)如果取得較大,則無法(fǎ)準確定位。
改進後的整形校平工序是2次翻邊與校平(píng)同(tóng)時進行,離合(hé)器殼體的直徑等關鍵尺寸一步完成達到零件(jiàn)設計的波浪直筒形(xíng),為減少回彈保證(zhèng)尺寸精度,模具零件間(jiān)隙設計很小,增加了2次翻邊的(1) 難度,也增大了(le)模具零件磨損(sǔn)和離合器殼體拉傷的(de)概率。
通過以上分析,翻邊角度的選取應在以下範圍內較適宜:錐頂(dǐng)半(bàn)徑-錐底半(bàn)徑≈(0.5~0.6)t,其中t為材料厚度,既符合錐體自定位(wèi)的特點,又可減少2次翻邊的難度。
經計算求得整數單邊角度為4°,取值約為0.53(此時殼(ké)體波浪錐筒形的錐(zhuī)底比錐(zhuī)頂單邊t 大3.7 mm,材料厚度7 mm)。
4.2 精壓衝孔模設計
精壓衝孔模(mó)要完成精壓、衝中心孔、標識和校平工序(xù),其結構如圖11所示。
模具增加可靠性連接和定位以提高生產穩(wěn)定性,方便使用、維修和保證零件成形質(zhì)量,模具的相對高(gāo)度、相對位置和衝裁間隙、精壓壓塊、配合部分都(dōu)需要進(jìn)行計算。
4.3 整形校平模設計
整形校平模結構如圖12所示。
(1) 離合器殼體在(zài)成形時(shí)翻邊為(wéi)波浪(làng)錐筒(tǒng)形(xíng),在該工序采用殼體內型腔定位可自找正,實現了零件放入、取出操作準(zhǔn)確、方便快(kuài)捷。
改進後(hòu)的整形校平工序是二次翻邊與校平同時進行,使離合器殼(ké)體最(zuì)終(zhōng)成為波浪直筒形,成形零件的直徑等關鍵尺寸一步完成(chéng)並達到零件的(de)設計要求,殼體圓度、壁厚(hòu)不均勻(yún)等問(wèn)題有很大改善。
3 結束語(yǔ)
Adams軟件操作簡單,能(néng)模擬生產過程中異形廢料滑出過程,並能準確布置頂料銷和掛鉤等(děng)外(wài)力裝置的位置及檢測仿真力(lì)的大小。
在模具開發(fā)階段運用Adams對產(chǎn)品中的(de)異形廢料的(de)滑出進行模擬,發(fā)現廢料滑出不暢的原因並加以解決,為後期的模具交付縮短周期,節省時間和財(cái)力物力。
對廢料產生方式進行分類,通過其模擬結果與實際生產結果對(duì)比,可以得出這三類廢(fèi)料的卡料頻次和(hé)解決方案的難易程度:正(zhèng)修(xiū)側修異形廢料>側修異形廢料>正修異形廢(fèi)料。
對於內板件中,產品(pǐn)有(yǒu)異形孔時,在(zài)上模鑲件上設(shè)置頂料銷不宜少於3個;在工序排布和模具設計時,應盡量(liàng)避免廢料兩端都搭接廢料刀背的情況產生。
正側修(xiū)邊異(yì)形廢料通常需要增加外力裝置,可以用Adams確定外力的形式、作用位置及力的(de)大小。
參考(kǎo)文獻:
[1]張 淩.基於項(xiàng)目管(guǎn)理和計(jì)算機輔助技術的汽車覆(fù)蓋件模具開發過程研究[D].濟(jì)南:山東大學,2014:1-5.
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[3]趙 丹,陳飛飛.基於(yú)Adams的汽車發動機蓋外板二次切斷廢料滑落模擬應用(yòng)[J].模具工業,2016,42(3):6-9.
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