Feb 15, 2022
對整個送料(liào)-衝(chōng)壓運(yùn)動而言,完整工作周期可縮短 s,生產(chǎn)效率可提高 e,分別如(rú)式 ( 1) 和式 ( 2) 所示。
2 控(kòng)製係統(tǒng)
2. 1 通信方式
由於壓力機采(cǎi)用(yòng)支持 EtherCAT 總線的 PC 控製技術,且送料機需要進行多軸伺服控製,因此送(sòng)料機控製器也(yě)采用德國倍福 PC 控製技術,不僅(jǐn)便於在送料(liào)機上實(shí)現 HMI、PLC 和 NC 的 “All-In-One”集成控製,而且便於在送料(liào)機與壓力機之間通過 EtherCAT 總線實現控製器間的信息通信(xìn),如圖 4 所示。
壓力機與送料機之間的通信連接非常簡單,將兩(liǎng)台控製器(qì)之間的 RJ45 網絡(luò)接(jiē)口通過 EtherCAT 總線連接即可。
綜(zōng)合考慮編程工作量和通信效率,在兩台倍福控製器之間采用 RT-Ethernet 通信方式,不采用 ADS 通信方式。
采用 RT-Ethernet 通(tōng)信時,還需對(duì)兩台控製器進行配(pèi)置,例如將兩台控製器分別定義為(wéi)網絡發布機和(hé)網絡接受機,定義網絡變(biàn)量和(hé)各自的(de) PLC 變量,並將網絡變量(liàng)與 PLC 變量連接與激活等。
2. 2 通信信息
為了保證送料機與壓力機之間的安全運行(háng)與信息交互,兩者之間需要交互的信息(xī)應該包括: 運行狀態信息,例如正常運行狀態還是故障報警(jǐng)狀態; 工作模式(shì)信息,例如壓力機處於 “單次”模式(shì)還是 “連續”模式,送料機處於 “手動”模式還是(shì) “自動”模式
位置(zhì)信息,例如壓力機(jī)的滑塊高度信息和送料機垂直軸的橫梁高度信息,滑塊高度信息可以通(tōng)過從(cóng)壓力機滑(huá)塊(kuài)光柵(shān)尺或曲軸(zhóu)編碼器的信息獲得(dé),橫梁高度信(xìn)息可以(yǐ)通過從送料機垂直軸伺服電(diàn)機內置編碼器的信(xìn)息獲得。
2. 3 軟件設計
軟件設計的內容包括在 TwinCAT 開發軟件中編(biān)寫 PLC 控製程(chéng)序,以及編輯(jí) HMI 畫麵等(děng)。
編寫(xiě) PLC 程序包括引用 TcMC2. Lib、建立軸變量、編寫運動控製代碼、配置 PLC 的軸變量與 NC 軸的對應關係、下載及調(diào)試 PLC 程序等。
編輯 HMI 畫麵包括添加控件、關聯變量、下載運行以及利用電子示波器 Scope View 對狀態(tài)、位置、速度和扭矩進行(háng)監控等。
2. 4 第三方伺服電機配置
送料機雖然采用倍福的嵌入式 PC 作(zuò)為控製器,而伺服采(cǎi)用的是深圳匯川的 IS620N 係(xì)列伺服驅動係統(tǒng),後者雖支持 EtherCAT 總線,但還需要對(duì) TwinCAT 開發軟件進行相關(guān)的配置操作(zuò),包括添加路由、掃描設備(bèi)、設置抱(bào)閘參數、燒(shāo)寫 XML 文件、配置(zhì)RPDO 和 TPDO、設置(zhì)通信(xìn)模式、設置控製模式、激活(huó)配(pèi)置以及 NC 調試等。
3 實驗(yàn)測試
基於建立的實驗平台,對壓力機與送料機在工(gōng)作周期(qī)內不重疊協(xié)調控(kòng)製與重疊協(xié)調(diào)控製分別進行了實驗測試。
圖 5 和圖 6 所示分別為壓(yā)力機與送料機在工作周期內不重疊協調控製和重(chóng)疊協調控製時(shí),壓力機的電機、送料機的垂直軸與水(shuǐ)平(píng)軸電機的運行時序圖。
從圖中可以看(kàn)出,在 6~8 s 時段內,不重疊協調控製時,送料機的垂直軸完全返回到隱埋點後,壓力機的(de)電機才開始驅(qū)動滑塊下行,當滑(huá)塊完全返回到(dào)上(shàng)死點後(hòu),送料機(jī)的垂直(zhí)軸(zhóu)才從隱埋點上升,開始新的衝壓周期;
而當重疊協調(diào)控製時,送料機的垂直軸尚(shàng)未完全返(fǎn)回到隱埋(mái)點,壓力機的電(diàn)機已開始驅動(dòng)滑塊下行,且滑塊尚未完全返回到上死點,送料機的垂(chuí)直軸(zhóu)已從隱埋(mái)點上升,從而在保(bǎo)證安全(quán)送料與衝(chōng)壓的同時,縮短了靜態配合送料時壓力機與送料機的相互等待時間。
實驗測試數據(jù)如表 1 所示。T1 為壓力機衝壓周(zhōu)期,T2為送(sòng)料機送(sòng)料周期,t1為滑塊上行時兩機運動重疊(dié)時間,t2為滑塊下行(háng)時兩(liǎng)機運動重疊時間,T 為衝壓-送料完整周期所需時(shí)間,spm 即每分鍾衝壓次數,從數據中可以得到,采用協調控製後,衝壓-送料完整周期縮短了 0. 47 s,縮短(duǎn)率為 7. 54%,生產效率提高率為 8. 2%,假設原每天產能為 4 622 件,可提高到 4 992 件(jiàn),每天(tiān)增加產能 370 件。
4 結論
針對(duì)傳統壓力機與送料機之間靜態配合(hé)送料存在的局限性(xìng),提出工(gōng)作周期重疊協調控製的解決方案; 對送料機的機械(xiè)結構(gòu)、送料運動、控製係統(tǒng)以及兩(liǎng)者之間的(de)通信方式進行設計。
實驗測試結果表(biǎo)明,采用工(gōng)作周期重疊協調控製後(hòu),衝壓加工的生產效率得到(dào)一定的(de)提高,預期具有良好的經濟效益和市場(chǎng)前景。
參考文獻:
[1] 居躍峰(fēng).衝(chōng)壓裝(zhuāng)備自動化技術現狀與發展[J].鍛壓裝備與製造技術,2013( 1) : 10-12.
JU Y F.Status and Development of Automatic Technology for Press Equipment[J].China Metalforming Equipment &Manufacturing Technology,2013( 1) : 10-12.
[2] 李文彬(bīn),王玲軍,南慶季.多工序衝壓生產的自動化[J].鍛壓裝備與製造技術,2006,41( 4) : 26-28.
LI W B,WANG L J,NAN Q J. Automation of Automatic Stamping Line with Multi-procedure[J].China Metalforming Equipment & Manufacturing Technology,2006,41( 4) :26-28.
[3] 何芳.衝壓(yā)自動化的若幹基本問(wèn)題[J].鍛壓技術,1995
( 2) : 29-32.HE F.General Problems on Press Automation[J].Forging &Stamping Technology,1995( 2) : 29-32.
[4] 肖本海,鄭瑩娜,鄒世鵬,等.全自動衝壓生產線組網及分布式監控係統設計[J].機床(chuáng)與液壓,2016,44( 7) : 96-104.
XIAO B H,ZHENG Y N,ZOU S P,et al.Design of FieldNetwork Configuration and Distributed Monitoring System for Full Automatic Stamping Production Line[J].Machine Tool & Hydraulics,2016,44( 7) : 96-104.
[5] 李晶晶,王平,馬(mǎ)國禮,等.衝壓自(zì)動化軌(guǐ)跡及效率提升淺析[J].金屬加工( 熱加工(gōng)) ,2016( 11) : 14-16.
[6] 朱仁淼,唐敦兵,徐亮亮,等.大型壓力機電子伺服三坐標多工(gōng)位送料(liào)係統研發[J]. 中國機械工程,2011,22
( 24) : 2970-2976.ZHU R M,TANG D B,XU L L,et al.Research and Development of Electronic Servo Tri-axis Multi-position Transfer System for Large-scale Press[J].China Mechanical Engineering,2011,22( 24) : 2970-2976.
[7] 周玉林,張誌強,侯雨雷,等.衝壓線機器人與壓機動作協(xié)調方法[J].製造技術與機床,2013( 1) : 77-80.ZHOU Y L,ZHANG Z Q,HOU Y L,et al.The Coordination Method between the Robot and the Press’s Movements in the Robot Automation Press Line[J].Manufacturing Technology & Machine Tools,2013( 1) : 77-80.
[8] 王明,黃英,王長潤(rùn).機器人(rén)衝壓自動線的生產節拍優化
[J].儀器儀表用戶,2008,15( 6) : 75-77.
WANG M,HUANG Y,WANG C R. The Optimizations of Productive Time in the Roboticized Automation Press Line
[J].Electronic Instrumentation Customers,2008,15( 6) : 75-77.
來源:網絡(luò) 侵(qīn)刪
免責聲明:本文援引自網絡或其他媒體,與揚鍛官網無關。其原創(chuàng)性以及文中(zhōng)陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分(fèn)內容、文字的真實性、完整(zhěng)性、及時性本站不作任何(hé)保證(zhèng)或承諾,請讀者僅作參考,並請自行核實相關內容。
October 26, 2016
The Most Successful Engineering ContractorDec 25, 2025
0.3mm 超薄均熱板背後:揚鍛精密(mì)衝壓技術突破五大難點,賦能高(gāo)端散熱Dec 22, 2025
十四五回顧,十五五展望:揚鍛儲能結構件專用壓力機:精準賦能,築牢儲能產業核(hé)心裝備基(jī)石