Dec 21, 2023
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轉發自:工藝材料設備
作者:孟衛東 高國豪王敵鸝
(河北長安汽車有限公司)
存在著嚴重的時間浪費(fèi)現象,主要體現在(zài)以下幾個(gè)方麵0端拾器擺放(fàng)混亂,尋找端拾器時(shí)間較長;2內外部作(zuò)業時間無有效分離,致使設備利用率較低;囹部(bù)分換模流程不合(hé)理,致使換(huàn)模時間較長;@廢料口(kǒu)蓋板(bǎn)手工開啟、關閉,費(fèi)時費力
2 · 2改進(jìn)措(cuò)施製定
221改進思路
按照從(cóng)易到難,逐步實施的原則,首先對內外部作業進(jìn)行區分,其次盡量將內部作業轉化成外部(bù)作業,最後對內外部作業時間進行優化,達到縮短作業
《客車技術》KECHEJISHU 2017.5國
時間的目的
改進思路及實施步驟如(rú)圖2所示
現狀 步驟1 步驟2 步驟3
內外部作業 區分內外 內部作業轉化 優化各部(bù)
未進行區分 部作業 為外部作業
I.檢查表 l.預先準備
0
外部
卜部
2,功能檢(jiǎn)杳
3.改(gǎi)善部(bù)件和工具(jù)運(yùn)輸
介
內部
'
'外部
內部
外部內部
l.改端拾器的存放和(hé)管(guǎn)理準化
3.部件集l,黹業
2、 機械化
圖2快速換模改進思路及實施(shī)步驟(zhòu)
2,2,2改進方(fāng)案
依據改進思路,製(zhì)定以下改進方案
a.端拾器就(jiù)近規範擺放,以方便尋找
b.將內部作業轉化為外部作業。由於固定螺栓數量不足,導(dǎo)致A產品模具開出壓力機後才能拆(chāi)卸模具螺栓,然後再(zài)固定B產品模具,從而造成內部時間過長,因此將內(nèi)部作業轉化為外部作業是(shì)提升換模效(xiào)率的有效(xiào)途徑。內外部作業轉化改善點如圖3所示
圖3內外部作業轉(zhuǎn)化改善點
c.增(zēng)加機構實現廢料口蓋板自動開閉。由於前期廢料口蓋板開啟、關閉(bì)設計未滿足自動化(huà)生產(chǎn)要求,均需手(shǒu)工進行,造成內部作業時間過長,費時費力。廢料(liào)口(kǒu)改造後可實(shí)現蓋板自動開閉,縮短內部作業(yè)時間,圖4為廢料口改造前後對比圖
改進前 改進後圖4廢料口改造前後對比圖
d.實現並行作(zuò)業。內外部作業轉化後,使吊裝組在完成(chéng)自己的作業內容後,還有充足的時間輔助操作組完成部(bù)分(fèn)工作,從而實現並(bìng)行作業,降低換模時間
圖5為並行作業示意圖
工就、艸(cǎo)、艸
兩(liǎng)組同時並行作業,預計可以節省換模時間120 s 圖5並行作業示意圖(tú)
e.作業指導書調整。由於端拾(shí)器(qì)的規(guī)範擺放、內外部作業的轉化(huà)以(yǐ)及並行作業的實現,原有的作業指導書已經(jīng)不能滿足現有生產(chǎn)的需求,需要對其進行更新、固化。圖6為作業指導書調(diào)整示意圖。
外部作業時間(jiān)(前(qián)置)
內部作業時間(停機)
外部作業時間(jiān)(後續)
安裝B產品模具連接線45 s
緊固產品下模螺栓165 s
B產品端拾器就位s
預計將(jiāng)有350 s的內部作業時間轉化為(wéi)外部作業時間
圖6作業指導書調整示意圖
2 · 3快(kuài)速換模效果分析
按(àn)照以上改進方案實施快速(sù)換模後,取得了良好的經濟效益及社會效益(yì),具體表現如下(xià)。
a.快速換模流程的固化。實施快速換模後,各組的工作內容及所用時間發生了變化,改進後(hòu)換模流(liú)程見(jiàn)表2。
b.怵速換(huàn)模取得的成就。實施'翹換模後(hòu),換模(mó)時間縮短在13 min以內(nèi),生產可以按周計劃、日安(ān)排進行,實現均衡生產,取得以下成就。.衝壓車間能(néng)夠根據公司(sī)訂單進行生(shēng)產,在產量提高的情況下,能夠及時保供;@在產量快速提升(shēng)的狀況下,將安全庫存由4天降低為2·5天,減少了3的庫房麵積;.減少了原材料及產品占用的資金,為公司的快速發展提供了資金支持;@消除了因超負荷運轉(zhuǎn)所帶來的安全及質量隱(yǐn)患。
表(biǎo)2改進(jìn)後換模流程分析
生
min
完成的工作內(nèi)容
吊裝組(5人)
操(cāo)作(zuò)組(zǔ)(5人)
裝箱組(5人)
0000
B產品模具吊裝原材料準備
B產品下模螺栓緊固
B產品端拾器尋找就位
停止生產產品A
合上廢料品蓋板
A產品人庫
00000000
3
A產品模具放鬆等操作
A模具放鬆,開出機床
1
B產品端(duān)拾(shí)器安裝
拆下A產品端拾器
3
B產品模具操作
B產品模具進人機
B產品盛(shèng)具準備
打(dǎ)開廢料口蓋板(bǎn)
5
模具調試
開始生產產品B
A產品端(duān)拾器歸位
B產品人庫
B產品模具卸模
3結束語
通過對(duì)衝壓車間換模(mó)流程的分析,製定了提升換模效率的措施,經過(guò)實踐驗證,將內部作業轉換為外部作業(yè)、實現並行作業、規範換模流程及(jí)實現自(zì)動化,可使換模時間控製在巧min之內。而且推動(dòng)了公司的轉型升級,組織方式正由大批量生產向小批量、多品種、高柔性化生產(chǎn)轉變。該快速換模(mó)在公司取得了較(jiào)好的效果,在生產中得到廣泛應(yīng)用(yòng)。
需要指(zhǐ)出(chū)的(de)是,快速換模技(jì)術是一個永恒的課題,豐田公司用了60多年的時間,將原本6小時的換(huàn)線時間降低為(wéi)10分鍾,為將近破產的豐(fēng)田注人了新
活力,因此草莓视频污在线观看也隻有不斷(duàn)的觀(guān)察、更新及持續改進(jìn),才能取得更好(hǎo)的效果。
參考文獻
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收稿日期:2017一08一10
2017.5. KECHEJISHU《客車技(jì)術》到(dào)
October 26, 2016
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