實現左右翼子板衝壓件的自動化聯線生產(二)

實現左右翼子板衝壓件的自動化聯線生產(二)

Jul 15, 2022

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轉發自:學術理論 經營管理(lǐ)者

作者:張 達(dá)  沈(shěn)陽華晨金杯汽車有限公司

2.1此對策(cè)是利用模具上的燈孔的位置和製(zhì)件上原有的燈孔(kǒng)作為定位和導向,端拾器放(fàng)件位置適當加高,使製件在落下時改變角度,從而使製件和下模完全貼合。

從而解決27°角問題。

2.2模具上正好有安裝導向裝置的位置,同時草莓视频污在线观看擁有加工導向裝置的設備

並且,設備(bèi)及模具維(wéi)修工人的操作技術水平可(kě)以勝任此項工作。

最(zuì)終(zhōng)確認此項對策具有(yǒu)可實施性。

2.3不需(xū)要采(cǎi)用臨時性應急對策,改(gǎi)造後運行穩定。

2.4草莓视频污在线观看可以依靠自己的力量完(wán)成

3.對策實施,為了讓該項目順利進行,草莓视频污在线观看製(zhì)作(zuò)了對策實施計劃。

察了模(mó)具狀態,用將近(jìn)一周的時(shí)間完成了輔助裝置圖紙的繪製,並完(wán)成了圖(tú)紙會簽工作。

然後,由機(jī)加人員按照圖紙加工輔助裝(zhuāng)置。

在技術人員的指導(dǎo)下,僅用了(le)20天(tiān)時間,模具維修人員就安裝了輔(fǔ)助裝置,並調試了模具。

同時設備工程師更改了(le)機器人的工作程序,在(zài)連線的情況下壓製出成品件,並由質量工程師確認(rèn)合格。

最終,全部實施工作按期完成。

輔助工裝及模具調試費用僅450元人民幣。

四、改造的效果

1.簡(jiǎn)述。

通(tōng)過此次整改,草莓视频污在线观看使翼子板能夠順利進行自動(dòng)化連線生(shēng)產。

草莓视频污在线观看采(cǎi)取了最有效,且整改費用最低方式,解決了實施自動化生產過程中的難題。

避免了手工生產的(de)各項問題,大大(dà)降低了衝壓件的(de)返修率、廢品率,並使衝(chōng)壓件質量及(jí)生產效(xiào)率得到顯著提高,超過了製定的目標。

同時,由於實行了自動(dòng)化生產(chǎn),人力資源也得到(dào)節約,班組人(rén)員由原來手工生產的44人減少到現在的20人。

翼子板的生產已經完全滿足生(shēng)產要求(qiú)。

2.有形效益(yì)核算。

2.1生產速度由原來的100件/h,增加到現在的220件/h。按年產30000輛台車算,可節約(yuē)台時(shí):327.28小時(shí)節約成本:327.28X531元(yuán)/h=17.4萬(wàn)元(當時價格)

2.2返修(xiū)率由原來的40%,降至現在的5%;

節約成本:30000X2X(40%-5%)X1/6小時X10元=3.5萬(wàn)元(當時價格(gé))

2.3廢品率由原來的3%,降(jiàng)至現在的(de)0.96%;

節約成本:30000X2X(3%-0.96%)X60元=7.3萬元(當(dāng)時價格)

2.4輔助工裝及模具調整費用:0.045萬(wàn)元(當時價格(gé))

累計年節約成本:13.1+4.7+9.8-0.045=28.16萬元(當(dāng)時價格)

3.無形效益。

3.1生產的(de)安全性大大提高,生產過程中造成的人員傷害(hài)幾乎降低(dī)為“零”。

3.2生產翼子板的產前準備時間大大縮短。

3.3節(jiē)省了人力資源,自動(dòng)化生產消除(chú)了(le)人員浪費,同時也消除了工資、培訓等各方麵的浪費。

3.4實現華晨集團控股有限公司衝壓車間“10”線所有衝壓件全部自(zì)動化生產,生產工藝取得一致性。

3.5由人(rén)為因素造成的模(mó)具損壞事故大(dà)大降低。

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